新技術(shù)破解冶金用煤氣發(fā)生爐環(huán)保難題
更新時(shí)間: 2009-03-02 點(diǎn)擊次數(shù): 3695次
日前,國內(nèi)某設(shè)備制造企業(yè)開發(fā)出一種雙段煤氣發(fā)生爐冷煤氣脫硫技術(shù),有效解決了我國冶金工業(yè)生產(chǎn)中普遍使用的煤氣發(fā)生爐排煙含硫量高,造成環(huán)境污染的問題。
針對(duì)冶金工業(yè)生產(chǎn)中的“耗煤大戶"和環(huán)?!爸貫?zāi)區(qū)"———煤氣發(fā)生爐,有關(guān)企業(yè)開展了技術(shù)攻關(guān),攻克了煙氣脫硫技術(shù)上的多項(xiàng)科研難題,在治理煤氣中所含的高濃度二氧化硫方面取得技術(shù)突破。其開發(fā)的雙段煤氣發(fā)生爐冷煤氣脫硫技術(shù),不僅脫硫效果好,且裝備運(yùn)行費(fèi)用低,具有良好的節(jié)能減排效果。該脫硫裝置采用圓筒多層設(shè)計(jì),進(jìn)一步提高了脫硫劑與煤氣的接觸時(shí)間,可以zui大限度地提高脫硫效果,脫硫率達(dá)90%以上,二氧化硫排放濃度zui低可達(dá)50毫克∕立方米,飽和煙氣脫水率超過97%。與此同時(shí),他們還通過采用氣液分離裝置,將煙氣中不同粒度的液滴進(jìn)行有效脫除,排煙含濕量大大降低,且不易腐蝕下游設(shè)備。
目前,這種雙段煤氣發(fā)生爐冷煤氣脫硫技術(shù)已在全國十多家冶金企業(yè)中應(yīng)用,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。